مقاله Nonlinear controller design for semi–active suspension sys

جمعه 95/8/14 3:53 صبح| | نظر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Nonlinear controller design for semi–active suspension system using a prediction approach تحت word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Nonlinear controller design for semi–active suspension system using a prediction approach تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Nonlinear controller design for semi–active suspension system using a prediction approach تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Nonlinear controller design for semi–active suspension system using a prediction approach تحت word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تعداد صفحات: 8
چکیده:

Magneto-rheological (MR) dampers are semi–active devices in vehicle suspension systems that pro-duce controllable forces dependent on the input current to the damper as well as the relative velocity of the sprung mass. In this paper, by the response prediction of nonlinear quarter–car model which in-cludes a nonlinear MR damper dynamics, a new optimal tracking controller is analytically designed for the semi–active suspension system. In order to develop a more accurate control law, a realistic nonlinear model of the spring force is also employed in the design model. In the proposed scheme, the control input is the input current to the MR damper and is determined by minimizing a pointwise per-formance index defined as a weighted combination of ride quality and control energy. Optimal prop-erty of the control law provides the possibility of limiting the input current to the MR damper, as the control input, to the physically admissible range. The performed analysis and the simulation results indicate that the proposed non–linear controller can improve the vehicle ride comfort using the re-duced input current to the MR damper without deteriorating the handling performance.

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید